某油田自投產以來,全礦各中轉站來油經過游離水脫除器、壓力沉降罐、電脫水器脫除后的含油污水都進入3#污水沉降罐。近年來,各中轉站來油含聚合物和雜質日益增多,給沉降罐增加了負擔,因此必須啟動收油泵,將罐內的污油打出。雜質進入收油泵后,造成收油泵Y型過濾器和泵葉輪頻繁堵塞,大大增加了收油泵的啟停次數和員工的勞動強度。
根據實際生產情況,我公司技術員通過不斷地實踐及摸索,Y型過濾網網口直徑由原來的500mm改為300mm,檢泵次數也由原來的1次變成0。
將原Y型過濾器過濾網由筒形改為直角筒形,并加網底。通過改進,進入的雜質可直接落入網的底部。在更換Y型過濾器過濾網時,過濾中殘留的大顆粒雜質,利用其物質的比重差,可避免雜質從網的下部進入泵管入口,再進入葉輪,造成葉輪的二次堵塞,
將Y型過濾器改為籃式過濾器,過濾器法蘭蓋方向變為朝上,在籃式過濾器側面底部焊接4分放空頭,上蓋板連接壓力表。通過以上改進措施,可在較短時間、浪費較少資源的前提下打開法蘭蓋,對籃式過濾器進行清洗,更換過濾網。
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